“大家做好准备,要切料了。”近日茂名石化乙烯全密度装置给操作工布置一道任务。按照排产计划,该装置要从生产高熔指注塑料MLPE-8250切换到DMDB-8916.
自从今年茂名乙烯把“精细优化提效益”作为提质增效的主要措施以来,分部突出抓好优化攻关,要求各单位优化系统操作,落实降本减费措施,让人人参与“全员成本目标管理”,树立人人都可创效的理念,让人人为分部创效多做贡献。此次全密度装置切料,该车间优化切换手段,减少过渡料约100吨,创效近15万元,创效取得了较好的效果。
“这次切换工作不容易呀。”接到任务后,全密度职工普遍感到“棘手”。说起这次切换的难点,主要是产品的指数和密度跨度大,从MLPE-8250切换到DMDB-8916,指数就从50g/10min下降到17g/10min,而密度要从926kg/m3上升到952kg/m3,变化大使得切换过程要非常小心,控制不好将会导致反应器结果结块,严重时将导致“熔床”的后果。
“不管过程如何困难,我们要抓好优化工作,早一天产出合格产品,就早一点创造效益。”明知有困难,全密度领导班子在确保安全的前提下时刻紧盯效益,全体干部职工心往一处使,迎难而上,为创效打下坚实基础。
“系统参数正常。”在调整过程中,干部职工紧密配合,按照编制的切换方案细心调控,精心优化反应系统操作,在加快提高反应温度时做到步步为营。
“岗位人员注意了,粉料粘度过大,大家立即来处理粉料。”技术人员下达指令。原来,在切换过程中系统遇到了“阻力”,系统内的粉料出现过粘,导致粉料难以下料,为此,职工齐心协力,当起了“人力机”,车间职工拿着“铁耙”,大家轮流守在Y-5012振动筛处,用手给粉料“助跑”,终于,粉料顺利进入到下游系统,在4月20日9点产出合格产品,切换时间较以往缩短了将近一天,此次优化攻关为分部创效15万元,让职工们看到了优化带来的“好处”。