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塑胶表层断路器械安全性监测探讨和运用

作者:admin来源:中国塑胶网 日期:2012-9-4 8:15:28 人气: 标签:

  试验装置采用微机控制的自动监测装置,它具有自动监测,记录试验次数,发生故障时自动停机并记录故障试品号、故障发生的时间和故障现象等信息。CM1-100塑料外壳式断路器摸底试验试验至782次时,电动操作机构发生故障10次,其中电动操作机构位置变动8次,电动操作机构损坏2次,手柄断裂15次,这是第一个故障源。

  欠压脱扣是另一个大的故障源,欠压脱扣试验至177次,共发生故障12次。显然上述故障都属早期故障,但需认真对待,加以克服。CM1-100断路器的本体未发生早期故障。电操机构和欠压脱扣发生的故障分别见表2。

  故障分析电动操作机构发生比较多的故障,其原因主要是电磁铁所引起。电磁铁本身的弱点是操作寿命短,冲击力大,难以调整。(1)线圈工作电压过高,导致线圈过热而引起绝缘的热击穿,使线圈短路烧坏;线圈工作电压过低,导致铁芯不能吸合,因而线圈电流过大而将线圈烧毁。(2)线圈制造时绝缘不良,导致短路,从而将线圈烧毁。(3)电磁操作机构转换开关失灵。(4)由于电磁铁式电动操作机构采用的是往复直线运动形式,铁芯与断路器手柄直接相联,合分时无缓冲装置,冲击和振动都比较大,常引起电操机构外壳位移,有时直接引起电操机构损坏,有时引起手柄断裂。

  欠压脱扣器的故障分析:由于欠压脱扣器是以自耦变压器经整流输出到执行机构,存在工作电源不稳定的因素和线圈制作不良等问题,引起欠压脱扣的不可靠、不稳定。

  改进措施根据可靠性摸底试验的结果和故障分析,作如下改进:(1)弃用电磁铁式电动操作机构,开发电动机式回转电动操作机构。通过微型电动机带动齿轮拨动断路器手柄,减少冲击力和振动。同时增加电子板控制其工作电压的稳定性,使操作机构一直处于稳定的工作状况。改进后的电动操作机构的寿命可达1万次以上,达到预期目的。该型电动操作机构已开始批量生产。(2)针对欠压脱扣存在的问题,采用电子式,应用VMOS管输出。将电路从原来的线路改为新的线路。(3)引进断路器在线检测系统。由于我国断路器的装配手工参与比较多,产品的质量和可靠,改进前的线路改进后的线路性常常受到各种人为因素的影响,产品的一致性往往得不到有效的保证。为此,工厂内配置了计算机在线检测系统。该测试线拥有:1自动激光检测开距、超程仪;自动传感器测力仪;自动接触电阻测量仪。它使断路器的主要技术性能指标处于监控之下,早期故障因素得到了很好的控制,成品的质量和可靠性得到了保证。因此,在随后的考核试验中CM1-100和DZ20-200得到了令人满意的结果。

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